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應(yīng)用設(shè)計

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變壓器干燥處理后鐵芯銹蝕的原因分析

變壓器干燥處理后鐵芯銹蝕的原因分析

2019/9/12 10:33:44

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重慶重變電器有限責(zé)任公司 陶顯銳

摘要:

變壓器真空干燥預(yù)熱階段,真空度過高導(dǎo)致線圈內(nèi)水分在鐵芯溫度還沒有提高時過早汽化,部分水汽在接觸到溫度較低的鐵芯時,在鐵芯表面凝結(jié)成水珠,最終導(dǎo)致鐵芯表面嚴重銹蝕。

關(guān)鍵詞:真空、汽化、凝結(jié)、銹蝕

2019年4月15日,我公司生產(chǎn)的一批10kV級油浸式變壓器在干燥處理出爐后,鐵芯邊柱靠近線圈兩端位置以及部分產(chǎn)品的鐵芯上鐵軛表面出現(xiàn)大面積銹蝕,部分產(chǎn)品還有鐵芯對地絕緣電阻雖達到標準,卻低于正常水平的情況。經(jīng)詢問得知,因該批產(chǎn)品數(shù)量不多,干燥處理所用設(shè)備為公司舊改新的KDP-12L小型真空干燥設(shè)備。干燥設(shè)備操作人員稱,該設(shè)備在進行自動化改造后,只要是在滿爐情況下,就會出現(xiàn)所處理的產(chǎn)品鐵芯銹蝕的情況,而改造前就不存在這個問題。另據(jù)生產(chǎn)部裝配組反映,由于平時任務(wù)量大,一般都使用公司的大型真空干燥設(shè)備在處理,所以銹蝕問題沒有引起相關(guān)部門的足夠重視。

該類設(shè)備基本工作原理都是通過熱油在管道內(nèi)的循環(huán)和真空作用來使變壓器器身內(nèi)、特別是絕緣材料內(nèi)的水份在高溫、低壓環(huán)境下汽化并排出爐外,從而達到干燥的目的。通過自動化改造后,該真空干燥爐的基本原理是沒有發(fā)生變化的,唯一改變的就是干燥工藝。

經(jīng)仔細對比設(shè)備改造前后的處理工藝,發(fā)現(xiàn)最大的變化是在干燥處理的預(yù)熱階段。改造前的該階段,烘爐門必須留出10—20cm縫隙,以便水汽排出;而改造后的預(yù)熱階段要關(guān)閉爐門,并在加熱的同時對爐內(nèi)進行抽真空。因此,初步判斷為該階段工藝變化造成了鐵芯銹蝕。

那么預(yù)熱階段的這一變化又是如何造成鐵芯銹蝕的呢?是否有理論依據(jù)的支持呢?

分析認為:預(yù)熱階段的根本目的是使爐內(nèi)所有產(chǎn)品各部位溫度受熱相對均勻,各部位都能夠達到主干階段高真空條件下的水分汽化溫度。在設(shè)備改造前,預(yù)熱階段溫度設(shè)置為鐵芯溫度65℃,采取烘爐門留出10—20cm縫隙的方式來排出水汽。在這一狀態(tài)下,充足的空氣起到一定熱傳導(dǎo)的作用,再加上冷熱空氣的對流攪動,使爐內(nèi)各位置受熱相對均勻,鐵芯和線圈溫差也不會太大。在鐵芯達到預(yù)熱溫度70℃情況下,線圈溫度一般在80℃—90℃,在升溫過程中,溫度始終不會達到水分大量汽化的溫度,水汽不易凝結(jié)成水滴而附于鐵芯表面。而設(shè)備改造后,預(yù)熱階段為加熱的同時抽真空,設(shè)定的預(yù)熱溫度為鐵芯70℃,預(yù)熱階段真空度為40kPa,在此氣壓下,水汽化溫度約為76℃。在這個過程中,由于真空度較高,烘爐內(nèi)部熱量缺少傳播媒介,產(chǎn)品僅靠熱管的熱輻射來加熱,爐內(nèi)空間溫度上升緩慢的同時,爐內(nèi)產(chǎn)品受熱也不均勻。離熱管近的產(chǎn)品升溫速度明顯高于離熱管遠的產(chǎn)品;同一臺產(chǎn)品中處于外層的線圈升溫速度又明顯高于處于器身內(nèi)層且散熱更快的鐵芯。當水分的主要載體——線圈內(nèi)的水分在低氣壓及溫度的作用下開始汽化時,鐵芯的溫度并沒有明顯上升,部分水汽隨著抽真空的管道排出的同時,也有部分直接接觸到鐵芯表面的水汽凝結(jié)成水珠聚集在鐵芯靠近線圈兩端的位置無法排出。在此階段中本來是為了借助于充入空氣對罐內(nèi)熱空氣的攪拌作用、使干燥罐內(nèi)溫度分布均勻的充氣(即解除真空)過程,在真空狀態(tài)下反而起到了負面作用:冷空氣的進入,使罐內(nèi)溫度快速下降,罐內(nèi)汽化的還未抽出的水汽又重新在溫度較低的鐵芯表面凝結(jié)成水珠,同時也延緩了鐵芯溫度上升的時間。鐵芯邊柱兩側(cè)面以及上鐵軛表面因為剪切的原因失去了漆膜的保護,在溫度、濕度、以及鐵芯長時間不能達到水分汽化溫度的情況下,必然會產(chǎn)生銹蝕。而部分產(chǎn)品絕緣電阻明顯低于正常水平的情況,則是因為控制烘爐進入各階段的溫度探頭放入位置為靠近熱管的產(chǎn)品,當靠近熱管的產(chǎn)品鐵芯溫度緩慢的達到各階段結(jié)束溫度時,因上述原因受熱不均、離熱管較遠位置的產(chǎn)品,如:烘爐中部和靠近無加熱管道的烘爐門位置的產(chǎn)品,其溫度是沒有達到干燥工藝要求的。特別是靠近鐵芯的絕緣件,其受冷凝水的影響,干燥并不徹底,因此造成鐵芯對地絕緣低于正常水平的情況。

根據(jù)上述分析,要解決產(chǎn)品銹蝕及鐵芯對地絕緣電阻低問題,預(yù)熱階段烘爐內(nèi)就不能為高真空狀態(tài),溫度探頭的放置也要盡量放到升溫條件較差的產(chǎn)品上。

2019年4月22日,在生產(chǎn)部門再次使用該烘爐進行干燥處理時,工藝、設(shè)備人員決定在預(yù)熱階段模擬老工藝的方法,將烘爐門留出10-20cm縫隙排氣,預(yù)熱階段結(jié)束后再關(guān)閉爐門進行后續(xù)各階段,以驗證上述分析。4月24日,當該批產(chǎn)品出爐時,鐵芯表面未發(fā)現(xiàn)銹蝕,測試繞組及鐵芯的對地絕緣均達到正常水平。

經(jīng)設(shè)備部聯(lián)系烘爐改造廠家了解烘爐程序修改方式后,以預(yù)熱階段真空度不至于使線圈內(nèi)水分過早汽化為原則,經(jīng)過多次摸索,最終確定預(yù)熱階段真空度56kPa,預(yù)熱鐵芯溫度75℃,并將溫度探頭放到升溫條件較差的產(chǎn)品鐵芯上,能夠避免鐵芯銹蝕問題,并能夠取得的最佳的干燥效果。

審核編輯(
王靜
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